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1系統(tǒng)介紹
復(fù)合機(jī)張力控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。整個系統(tǒng)分為放卷、張力從動控制和復(fù)合、印刷與卷取主動控制兩部分。
1.1放卷張力從動控制
放卷張力控制分為兩段,即紙料與復(fù)合輥之間的張力控制和鋁箔料與復(fù)合輥之間的張力控制。放卷時均采用被動式的恒張力放卷,因此放卷過程中隨著卷徑的減小,張力要保持基本恒定,就要由磁粉制動器通過調(diào)節(jié)傳動力矩來滿足張力恒定的要求。同時因為這兩段的距離比較短,所以張力初始值的設(shè)定要小一些。值得注意的是,料卷越重,放卷張力就越大;卷徑相同時,料卷越寬,張力越大。
1.2復(fù)合—印刷—收卷張力控制
復(fù)合—印刷—收卷張力是由復(fù)合輥、印刷輥和收卷輥之間的速度差造成的。在復(fù)合機(jī)中,通過調(diào)節(jié)復(fù)合輥電機(jī)、印刷輥電機(jī)和收卷輥電機(jī)的速度輸出來達(dá)到調(diào)節(jié)這部分的張力。除了受速度差的影響外,還與實際基材的伸縮率、厚薄變化、干燥溫度、高燥區(qū)長度、料帶的傳輸速度等因素有關(guān)。如果基材的伸縮率越大,在張力作用下越容易變形,所以應(yīng)針對不同材質(zhì)的基材適當(dāng)調(diào)整整流輸出,改變速度差,從而得到一個合適的張力值。如果基材厚度不均勻,復(fù)合輥和印刷輥的壓力就會波動,從而造成速度的變化,也影響了張力。如果這部分的張力太小,就會出現(xiàn)褶皺,甚至造成堆積現(xiàn)象。但也不能過大,張力太大會使料帶發(fā)生變形,甚至出現(xiàn)縱向皺紋。
2系統(tǒng)方案
針對原來工控機(jī)系統(tǒng)分立板卡結(jié)構(gòu)的缺陷,采用以PLC為核心的張力控制系統(tǒng),數(shù)字量輸入輸出采用CPU226自帶的輸入輸出和數(shù)字量擴(kuò)展模塊EM221的8路輸入和EM223的16路輸入/16路輸出實現(xiàn);模擬量輸入采用EM235模塊,模擬量輸出采用EM235模塊和EM232模塊。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。利用2臺磁粉制動器控制放卷過程的張力,4路張力檢測器實現(xiàn)各段張力的檢測輸入,3臺直流調(diào)速器實現(xiàn)對3臺拖動直流電機(jī)的控制,zui后通過PLC完成系統(tǒng)的邏輯控制。
3系統(tǒng)硬件
在張力控制系統(tǒng)的設(shè)計中,采用西門子S7-200系列小型PLC作為邏輯控制核心,通過它來控制復(fù)合機(jī)生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)。通過對磁粉制動器和直流拖動電機(jī)的控制,實現(xiàn)生產(chǎn)過程恒張力控制。根據(jù)復(fù)合工藝流程順序,整個張力控制系統(tǒng)也可以按不同工藝過程分為如下4個部分來處理。
3.1放卷控制
1、放卷過程結(jié)構(gòu)
放卷過程張力控制分為兩段:紙料與復(fù)合輥之間的張力控制和鋁箔料與復(fù)合輥之間的張力控制。放卷采用被動式的恒張力放卷,因此放卷過程中隨著卷徑的減小,張力要保持基本恒定,就要由磁粉制動器通過調(diào)節(jié)制動力矩來滿足張力恒定。張力傳感器檢測負(fù)載張力,經(jīng)過張力信號放大器以后,送到控制器中。控制器綜合給定和反饋張力,輸出控制信號,經(jīng)功率放大器驅(qū)動磁粉制動器作用到卷軸,形成張力閉環(huán)控制系統(tǒng)。
2、輸入輸出信號
放卷過程輸入輸出信號流如圖3所示。裝在張力感應(yīng)輥兩端的張力傳感器把感應(yīng)壓力轉(zhuǎn)換為電壓信號,經(jīng)過放大變成0~10V標(biāo)準(zhǔn)信號,輸入PLC模擬量輸入口。在張力控制過程中,給定值與反饋值比較后,得到一個張力偏差量e(t),經(jīng)PID算法子程序處理后,獲得控制量u(t),經(jīng)功放后驅(qū)動磁粉制動器,以此控制剎車的制動電流大小,進(jìn)而控制剎車輸出制動轉(zhuǎn)矩,從而使放卷張力維持在一定的范圍,實現(xiàn)張力的恒定。
3.2貼合控制
紙料和鋁箔料放卷以后,在牽引力的作用下,分別以料帶形式經(jīng)過導(dǎo)輥。在貼合操作之前,先要進(jìn)行涂布。涂布就是在料帶上涂上類似于膠水的化學(xué)物質(zhì),這樣才能進(jìn)行貼合。涂布以后的紙料和鋁箔料在牽引力作用下進(jìn)入貼合輥,在貼合輥和貼合輪的壓力和涂布膠水雙重作用下,紙料和鋁箔料被緊緊地粘在一起,完成貼合過程。貼合過程對PLC說是開環(huán)的。但直流調(diào)速器與直流電動機(jī)之間是轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)的邏輯無環(huán)流控制,這樣就保證了電機(jī)速度控制的性和穩(wěn)定性,所以對直流調(diào)速器—直流電動機(jī)系統(tǒng)來說,仍然是閉環(huán)控制。PLC僅僅提供一個速度給定值。
3.3印刷控制
復(fù)合以后的料帶通過導(dǎo)輥進(jìn)入印刷單元,在經(jīng)過一系列印刷工序處理以后,在牽引輥施加的牽引力作用下,從印刷單元出來,進(jìn)入下一道工序。在這個過程中,首先是傳感器采集到的張力信號先經(jīng)過信號變送器的處理,然后進(jìn)入張力控制器的反饋輸入端。在與張力給定值進(jìn)行比較以后,輸出控制信號,控制直流調(diào)速器的工作。直流調(diào)速器根據(jù)張力控制器的輸出,來控制直流電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,完成印刷過程張力的閉環(huán)控制??刂破鬏斎胗袕埩Ψ答佪斎牒徒o定輸入,控制器輸出為速度控制輸出。輸入輸出信號流圖4所示。
3.4貼合、印刷、卷取過程電機(jī)拖動電路
該系統(tǒng)的電機(jī)拖動,采用了SIEMENS公司的SIMOREGK6RA24型全數(shù)字直流調(diào)速裝置作為直流拖動電機(jī)的驅(qū)動、控制裝置。調(diào)速系統(tǒng)有4個模擬量輸入口,5個模擬量輸出口,8個開關(guān)量輸入和4個開關(guān)量輸出口,其裝置軟件很容易替換。使用相當(dāng)方便。
由于復(fù)合機(jī)只有短時的正反轉(zhuǎn),其余均為正轉(zhuǎn),其短時正反轉(zhuǎn)(點動)可以由接觸器來解決。故選擇單相限調(diào)速器。數(shù)字化調(diào)速器的控制功能是靠軟件來實現(xiàn)的,所以必須進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。本系統(tǒng)對控制精度無特殊要求,不使用測速接口。
4系統(tǒng)軟件
主程序首先是初始化。PLC開機(jī)掃描,運(yùn)行開機(jī)初始化子程序,通過調(diào)用該程序完成系統(tǒng)存儲器有關(guān)數(shù)據(jù)的初始化。然后是電源和故障檢測輸入部分。如果電源關(guān)閉,則程序運(yùn)行直接轉(zhuǎn)向結(jié)束,程序執(zhí)行完畢;如果電源打開,則程序開始檢測故障輸入。如果*,則繼續(xù)下面的掃描;如果發(fā)現(xiàn)故障,則調(diào)用報警子程序,然后程序轉(zhuǎn)向結(jié)束,程序執(zhí)行完畢。然后是自動/手動選擇。手動操作僅用于調(diào)試設(shè)備,而自動操作才用于生產(chǎn)。如果是手動,則調(diào)用手動操作子程序。接下來是運(yùn)行與停車判斷。當(dāng)輸入是停車時,則程序執(zhí)行停車子程序;當(dāng)輸入是運(yùn)行時,則程序執(zhí)行運(yùn)行過程。緊接著就是變速操作。如果系統(tǒng)給定發(fā)生變化,則運(yùn)行變速子程序,使系統(tǒng)不斷靠近而zui終達(dá)到新的系統(tǒng)速度。zui后是張力的PID調(diào)節(jié)部分。該部分通過控制2臺磁粉制動器和2臺直流電動機(jī),完成系統(tǒng)的張力控制。
5結(jié)束語
本系統(tǒng)利用SIEMENSS7-200小型PLC作為控制核心,實現(xiàn)了對現(xiàn)場信號的輸入和系統(tǒng)的實時控制,保證了響應(yīng)的穩(wěn)定性和快速性。軟件設(shè)計采用模塊化設(shè)計思想,程序結(jié)構(gòu)清晰,為以后的維護(hù)和改進(jìn)帶來了方便。張力控制系統(tǒng)是整機(jī)運(yùn)行的核心,也是影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。運(yùn)行結(jié)果表明,該復(fù)合機(jī)張力控制系統(tǒng)運(yùn)行正常,性能良好。
上一篇:機(jī)器人編程常用的四大語言
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